產品時間:2024-04-22
重新采用兩臺串聯式梳齒磁性分離器替代現有的光面磁性分離器,磨削渣分離率到達95%以上,可以改善濾床負荷,減少濾紙消耗量,減少渣紙分離的難度。
情況說明:
1、磨削渣和過濾紙都由一個垃圾袋收集,由于磨削渣回收時不能摻雜有過濾紙,因此需要經常把收集好的磨削渣倒出來重新采用人工分類,這種方法費時費力。
2、由于現有的光面磁性分離器使用性能下降,分離率過小,導致大量磨削渣流入紙帶過濾機濾床,堵塞濾紙,導致過濾紙消耗增大,也給磨削渣與過濾紙分離增加工作量。
針對上述情況,可采用磨削渣和過濾紙分別收集的方法解決,現將磁性分離器安裝在紙帶過濾機濾床以外,分離完成的磨削渣將由積渣槽收集,過濾紙則有廢紙槽收集。
重新采用兩臺串聯式梳齒磁性分離器替代現有的光面磁性分離器,磨削渣分離率到達95%以上,可以改善濾床負荷,減少濾紙消耗量,減少渣紙分離的難度。
工程內容:串聯式梳齒磁性分離器(分離率大于95%); 磨削槽向東移動100mm,向上移動350mm,水管相應移動;支架、引水槽、分水器、支架、廢紙槽及地坑制作。
其中磁性分離器數量2臺,磁性材料為釹鐵硼、強度達到1特斯拉以上(提供證明文件),11個齒,分離器轉速小于10rpm,流量大于200L/min
制作要求:每臺機床停機時間只有8小時,可采取分步施工的辦法降低停機時間,將不用停機的工作先做完,并把支架、引水槽等預制完成,后再停機進行安裝調試。
工程施工步驟:
1.磨削槽移動,磨削槽抬高,抬高用支架根據現場狀況制作提供。
2.支架及引水槽安裝,分水器及支架安裝。
3.廢紙槽及地坑制作。
4.拆除原來的分離系統,將水管、磁性分離器以及相應的設施拆除。
5.完成后的水管及電器設施的連接,包含濾床過濾紙液位感應系統調試。
6.開機調試,完成后能順利實現分離、刮渣,不漏水。并且磨削渣能夠順利排入集渣槽內。
7.對現場管道線路進行排布,要求整齊美觀。
本過濾系統采用的二次串聯過濾,要求單次分離率大于95%,兩次過濾后,磨削液殘留磨削渣小于0.25%,即兩次過濾分離率大于99.75%。